近日,四老溝礦技術人員自主設計編寫的副立井提升機1000車操車PLC程序經多次檢測后投入使用,實現了1000車安全穩定自動化操控,取得了良好效益。
由于系統運行原因,該礦1000車PLC程序數據發生丟失,無法正常操車,直接關系到搖臺安全升降和下罐籠安全門的開閉,影響了礦井生產物料的運輸。經過技術人員對PLC系統程序的檢查,發現原來操車運行的PLC系統程序,分為上、下井口兩部分,并且互相獨立,運行模式為自動、手動、檢測三種,簡單地將上井口的程序植入下井口系統后,只有在檢修狀態下才能使用,其它模式都不能使用,且操作臺大部分LED指示燈都不亮,無法準確判斷運行狀態。
為了解決這一問題,盡快恢復設備正常運行,四老溝礦“管霞工作室”王興華等技術人員,決定自行編寫下井口PLC系統程序。通過對比上、下井口系統運行圖紙,技術人員發現該套操車系統采用三菱PLC控制,上、下井口采用的PLC程序不相同,輸入和輸出點對應的功能也不同,所以上、下井口的程序不能相互替代兼容,并且上井口的操作臺LED顯示采用的是繼電器控制;而下井口的操作臺LED顯示采用的是時鐘數據控制。找到問題癥結后,結合上下井口操車系統所控制的外部設備完全相同的實際,王興華等技術人員經過反復分析、推敲、論證,破解核心控制,僅用兩天時間就編寫出了1000車下井口操車PLC系統程序。將編寫的程序裝入PLC系統進行現場調試,實現了一次試操車成功,手動模式、檢修模式、自動模式各項功能全部恢復運行、儀表各個LED指示全部顯示正常。自行編寫的程序增加了容錯和數據保護功能,四老溝礦技術人員用辛勤和智慧突破了技術“瓶頸”。該程序投入運行以來,有效保證了1000車的正常提升,還節約了現場維修費用近80萬元。