為解決井下清煤作業過程中的難題,李陽煤業公司立足實際生產需求,積極探索創新,大膽實踐,以降本增效為切入點,利用廢舊材料,改造皮帶輸送機清帶器,減少皮帶磨損,降低清煤工勞動強度,保障安全生產。
該公司主運輸戰線長,采煤掘進工作面大塊炭塊(矸石)、水煤較多,輸送機運轉時間長,刮皮清掃器也需緊緊與皮帶連接,加快了皮帶磨損。同時,長期運行皮帶面受煤矸沖擊大,清帶器清掃能力減弱,易造成淤煤較多,形成煤堆,不僅加大了清煤工勞動強度,且增加了更換皮帶及清帶器的材料成本消耗。
針對這一問題,該公司機運隊員工經過反復研究,利用廢舊皮帶、14#槽鋼及50#角鋼重新制作改造了清煤器。他們用刀把皮帶割成30cm寬、1.2m長,用50#角鋼夾住,中間打3—5個Ø16mm孔,用螺絲固定;切割兩根1.5m長槽鋼,在槽鋼的一頭用鋼板焊接住,鋼板中間打Ø20mm的孔,再延焊接住鋼板的槽鋼從中間開一道2cm寬、約20cm長的槽,方便上下調節清煤器,槽鋼的另外一頭用卡箍固定在機架上,皮帶運轉過程中,皮帶司機調節清煤器兩側的螺絲即可。
優化后的清掃器使用效果良好,不僅增強了清掃效果,降低了作業人員的勞動強度,還減少了煤泥、雜物與皮帶機的摩擦,大大延長了其使用壽命,降低了生產成本。